Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4247
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorณรงค์ฤทธิ์ เมฆลอย, อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
dc.contributor.authorชลธิดา อํานวย-
dc.contributor.authorอธิษฐาน เยี่ยมชัยภูมิ-
dc.contributor.authorวรเมธ วิไลประสิทธิ์พร-
dc.date.accessioned2021-05-19T23:58:33Z-
dc.date.available2021-05-19T23:58:33Z-
dc.date.issued2563-
dc.identifier.urihttp://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4247-
dc.description.abstractโครงงานนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องกัดซีเอ็นซี เพื่อให้สามารถนํากลับมาใช้งานได้ อย่างปกติจากที่ตัวเครื่องกัดซีเอ็นซีเกิดความเสียหายจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเพื่อให้ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการปรับปรุงการทดลองการใช้งานชุดควบคุมต่าง ๆ มาจาก การวัดโต๊ะงาน การเคลื่อนที่ของแกน X, Y, Z รวมถึงการวัดความเร็วอัตราป้อน และความเร็วแกน หมุนมอเตอร์ สําหรับการทดสอบการทํางานเครื่องกัดซีเอ็นซีว่าสามารถทํางานได้ตามที่กําหนดหรือไม่ โดยการวัดเปรียบเทียบกับเครื่องกัดก่อนปรับปรุง จากผลลัพธ์การทดสอบการทํางานของชุดควบคุม จากการทดสอบระยะการเคลื่อนที่ของโต๊ะงาน พบว่าระยะทางในการเคลื่อนที่ของแนวแกน X วัดจากเครื่องกัดก่อนปรับปรุงนั้นมีค่าความคลาดเคลื่อน เฉลี่ยที่ 0.04 มิลลิเมตร มีค่าเท่ากับเครื่องกัด หลังปรับปรุงที่มีค่าความคลาดเคลื่อนสะสมเฉลี่ย 0.04 มิลลิเมตร แนวแกน Y วัดจากเครื่องกัดก่อน ปรับปรุงนั้นมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่ 0.04 มิลลิเมตร มีค่าเท่ากับเครื่องกัดหลังปรับปรุงที่มีค่า ความคลาดเคลื่อนสะสมเฉลี่ย 0.04 มิลลิเมตร แนวแกน Z วัดจากเครื่องกัดก่อนปรับปรุงนั้นมีค่า ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่ 0.03 มิลลิเมตร มีค่าน้อยกว่าเครื่องกัดหลังปรับปรุงที่มีค่าความ คลาดเคลื่อนสะสมเฉลี่ยที่ 0.04 มิลลิเมตร ค่าความคลาดเคลื่อนระยะของชิ้นงานที่กัดจากเครื่องกัด ก่อนปรับปรุงนั้นมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่ 1.35 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์ความ คลาดเคลื่อนน้อยกว่าเครื่องกัดหลังปรับปรุงอยู่ที่ 0.65 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของความเร็วอัตราป้อนและ มอเตอร์ความเร็วสูงของเครื่องกัดหลังปรับปรุงปรากฏว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่ 6.62 มิลลิเมตรต่อนาที และ 24.82 รอบต่อนาทีen_US
dc.description.abstractThe Improvement and development CNC milling machine is proposed for capability reactivation. The CNC milling machine control was malfunctioned from long-term operation. The modification can be measured as worktable. The X, Y, Z axis movement includes measuring speed rate and motor spindle speed are considered. The comparison in term of the table displacement test between the pre-modified CNC and post modified CNC confirm the good agreement. The results show cumulative tolerance of pre-modified CNC and modified CNC are equal in case X and Y axis with 0. 04 mm. The results of Z axis cumulative tolerance of pre-modified CNC with 0. 03 mm is less than modified CNC with 0. 04 mm. The tolerance of workpiece from pre-modified CNC with 1.35 % is less than 0.65% of modified CNC. In addition, the average tolerance of feed rate and motor speed of modified CNC as 6. 62 mm/min and 24. 82 rpm, respectively.
dc.description.sponsorshiplibrary.carit@mail.rmutk.ac.then_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาาิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมen_US
dc.subjectการควบคุมซีเอ็นซีen_US
dc.subjectโปรแกรมซีเอ็นซีen_US
dc.subjectเครื่องกัดซีเอ็นซen_US
dc.subjectCNC Control
dc.subjectCNC Program
dc.subjectCNC Milling
dc.titleการปรับปรุงและพัฒนาวงจรควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซีแบบตั้งโต๊ะen_US
dc.title.alternativeImprovement and Development CNC Milling Machine Control Systemen_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
วงจรควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี.pdf328.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.