Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/4247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ณรงค์ฤทธิ์ เมฆลอย, อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน | |
dc.contributor.author | ชลธิดา อํานวย | - |
dc.contributor.author | อธิษฐาน เยี่ยมชัยภูมิ | - |
dc.contributor.author | วรเมธ วิไลประสิทธิ์พร | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T23:58:33Z | - |
dc.date.available | 2021-05-19T23:58:33Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4247 | - |
dc.description.abstract | โครงงานนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องกัดซีเอ็นซี เพื่อให้สามารถนํากลับมาใช้งานได้ อย่างปกติจากที่ตัวเครื่องกัดซีเอ็นซีเกิดความเสียหายจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเพื่อให้ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการปรับปรุงการทดลองการใช้งานชุดควบคุมต่าง ๆ มาจาก การวัดโต๊ะงาน การเคลื่อนที่ของแกน X, Y, Z รวมถึงการวัดความเร็วอัตราป้อน และความเร็วแกน หมุนมอเตอร์ สําหรับการทดสอบการทํางานเครื่องกัดซีเอ็นซีว่าสามารถทํางานได้ตามที่กําหนดหรือไม่ โดยการวัดเปรียบเทียบกับเครื่องกัดก่อนปรับปรุง จากผลลัพธ์การทดสอบการทํางานของชุดควบคุม จากการทดสอบระยะการเคลื่อนที่ของโต๊ะงาน พบว่าระยะทางในการเคลื่อนที่ของแนวแกน X วัดจากเครื่องกัดก่อนปรับปรุงนั้นมีค่าความคลาดเคลื่อน เฉลี่ยที่ 0.04 มิลลิเมตร มีค่าเท่ากับเครื่องกัด หลังปรับปรุงที่มีค่าความคลาดเคลื่อนสะสมเฉลี่ย 0.04 มิลลิเมตร แนวแกน Y วัดจากเครื่องกัดก่อน ปรับปรุงนั้นมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่ 0.04 มิลลิเมตร มีค่าเท่ากับเครื่องกัดหลังปรับปรุงที่มีค่า ความคลาดเคลื่อนสะสมเฉลี่ย 0.04 มิลลิเมตร แนวแกน Z วัดจากเครื่องกัดก่อนปรับปรุงนั้นมีค่า ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่ 0.03 มิลลิเมตร มีค่าน้อยกว่าเครื่องกัดหลังปรับปรุงที่มีค่าความ คลาดเคลื่อนสะสมเฉลี่ยที่ 0.04 มิลลิเมตร ค่าความคลาดเคลื่อนระยะของชิ้นงานที่กัดจากเครื่องกัด ก่อนปรับปรุงนั้นมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่ 1.35 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์ความ คลาดเคลื่อนน้อยกว่าเครื่องกัดหลังปรับปรุงอยู่ที่ 0.65 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของความเร็วอัตราป้อนและ มอเตอร์ความเร็วสูงของเครื่องกัดหลังปรับปรุงปรากฏว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่ 6.62 มิลลิเมตรต่อนาที และ 24.82 รอบต่อนาที | en_US |
dc.description.abstract | The Improvement and development CNC milling machine is proposed for capability reactivation. The CNC milling machine control was malfunctioned from long-term operation. The modification can be measured as worktable. The X, Y, Z axis movement includes measuring speed rate and motor spindle speed are considered. The comparison in term of the table displacement test between the pre-modified CNC and post modified CNC confirm the good agreement. The results show cumulative tolerance of pre-modified CNC and modified CNC are equal in case X and Y axis with 0. 04 mm. The results of Z axis cumulative tolerance of pre-modified CNC with 0. 03 mm is less than modified CNC with 0. 04 mm. The tolerance of workpiece from pre-modified CNC with 1.35 % is less than 0.65% of modified CNC. In addition, the average tolerance of feed rate and motor speed of modified CNC as 6. 62 mm/min and 24. 82 rpm, respectively. | |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาาิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | en_US |
dc.subject | การควบคุมซีเอ็นซี | en_US |
dc.subject | โปรแกรมซีเอ็นซี | en_US |
dc.subject | เครื่องกัดซีเอ็นซ | en_US |
dc.subject | CNC Control | |
dc.subject | CNC Program | |
dc.subject | CNC Milling | |
dc.title | การปรับปรุงและพัฒนาวงจรควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซีแบบตั้งโต๊ะ | en_US |
dc.title.alternative | Improvement and Development CNC Milling Machine Control System | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | บทคัดย่อรายวิชาโครงงานปริญญาตรี |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
วงจรควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี.pdf | 328.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.